绿色机组”的蜕变,凝聚着无数国华人的心血。
这里面,是一个个细节,技术改动,调动。
改造前,这两台2000年投产的机组已运行20馀年,不仅发电效率逐年下滑,单位煤耗比行业先进水平高出35克/千瓦时,脱硫脱硝系统也难以满足最新环保标准。
供暖季,是大家最担心的日子。
因为。
机组满负荷运行时,脱硫塔的出口浓度总在临界值徘徊,公司不得不派出专人二十四小时盯班。
那个时候,人工智能没有。
就只能“人”上,因为“人”脑智能,依靠人力,体力弥补缺陷,手动调整浆液浓度。
环保,化水,检修一起上。
大家伙神经都要被这玩意搞错乱了,就怕超标。
时不时的搞你一下。
一点征兆都没有。
这次大概算是“解脱”了。
此次改造绝非简单的“修修补补”。
团队摒弃了传统“小改小补”的思路,直接瞄准“安全、经济、环保”三重升级目标,高标准,高要求,高站位。
“技术上…”
“…”,馀磊在现场,边学习,边交流,现场设备调试,“轰鸣声”,每个人只能依靠“嘶吼”,来交流,对讲机“咿咿呀呀”的经常听不清楚。
加班,通宵就是常态。
锅炉方面,并不是馀磊的专业。
热机这方面很多专业术语,他也是边查边学习,白天记录笔记,晚上看相关知识。
在锅炉系统,更换为高效低氮燃烧器,配合分级配风技术,让煤粉燃烧更充分,氮氧化物排放量直接降至30毫克/立方米以下,远低于国家标准。。
最关键的是,机组首次配套建设了小型化前置捕集设备,虽然目前捕集量为年10万吨,但为后续接入局域碳捕集管网预留了接口。
“双碳”目标,直接作为前置。
给后期留了一个接口。
就象是“模块化”工艺一样。
一个积木,有了这样一个接口,后期“你”环保上有要求,就可以顺着这个“接口”,可以无限延伸。
而不是,原来那种闭关。
要改造,还得重新“设计”,更换“设备”,这算是思路上的一个开放式“设计”。。
这是第三方评估,检测报告的成果。
“成本”是改造的重要评定数据。
买东西,第一就是问价格。
有了价格,才有所谓的性价比。
内核关键就在于“国产化”。
采用国产内核设备替代进口部件,不仅将改造总投资控制在预算内,还大幅降低了后续运维成本。
仅备件采购一项,每年就能节省近800万元。
“国产化”是为了解决“卡脖子”问题,也是国家对于改造项目的重要考量。