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第185章 大技改(2 / 2)

绿色机组”的蜕变,凝聚着无数国华人的心血。

这里面,是一个个细节,技术改动,调动。

改造前,这两台2000年投产的机组已运行20馀年,不仅发电效率逐年下滑,单位煤耗比行业先进水平高出35克/千瓦时,脱硫脱硝系统也难以满足最新环保标准。

供暖季,是大家最担心的日子。

因为。

机组满负荷运行时,脱硫塔的出口浓度总在临界值徘徊,公司不得不派出专人二十四小时盯班。

那个时候,人工智能没有。

就只能“人”上,因为“人”脑智能,依靠人力,体力弥补缺陷,手动调整浆液浓度。

环保,化水,检修一起上。

大家伙神经都要被这玩意搞错乱了,就怕超标。

时不时的搞你一下。

一点征兆都没有。

这次大概算是“解脱”了。

此次改造绝非简单的“修修补补”。

团队摒弃了传统“小改小补”的思路,直接瞄准“安全、经济、环保”三重升级目标,高标准,高要求,高站位。

“技术上…”

“…”,馀磊在现场,边学习,边交流,现场设备调试,“轰鸣声”,每个人只能依靠“嘶吼”,来交流,对讲机“咿咿呀呀”的经常听不清楚。

加班,通宵就是常态。

锅炉方面,并不是馀磊的专业。

热机这方面很多专业术语,他也是边查边学习,白天记录笔记,晚上看相关知识。

在锅炉系统,更换为高效低氮燃烧器,配合分级配风技术,让煤粉燃烧更充分,氮氧化物排放量直接降至30毫克/立方米以下,远低于国家标准。。

最关键的是,机组首次配套建设了小型化前置捕集设备,虽然目前捕集量为年10万吨,但为后续接入局域碳捕集管网预留了接口。

“双碳”目标,直接作为前置。

给后期留了一个接口。

就象是“模块化”工艺一样。

一个积木,有了这样一个接口,后期“你”环保上有要求,就可以顺着这个“接口”,可以无限延伸。

而不是,原来那种闭关。

要改造,还得重新“设计”,更换“设备”,这算是思路上的一个开放式“设计”。。

这是第三方评估,检测报告的成果。

“成本”是改造的重要评定数据。

买东西,第一就是问价格。

有了价格,才有所谓的性价比。

内核关键就在于“国产化”。

采用国产内核设备替代进口部件,不仅将改造总投资控制在预算内,还大幅降低了后续运维成本。

仅备件采购一项,每年就能节省近800万元。

“国产化”是为了解决“卡脖子”问题,也是国家对于改造项目的重要考量。

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